沖壓工藝
拿下一個鍛壓加工的活
更新時間 2023-05-12 18:57
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客戶有一個產品如圖:
原先的工藝,圓棒40cr切料,鍛壓成毛坯,粗車加工,冷沖5個缺口和切邊落料,調質熱處理到22-30hrc,精車,鉆5個孔雙頭倒角。
我們剛開始的工藝使用圓棒粗車成型,法蘭盤的厚度有2.6和2.7和2.8不等,量好尺寸做好記錄拿去調質熱處理,看變形了,到時候選擇多少厚度的板材去拉深加工。然后調質到28hrc拿回來測量,發現變形了0.02mm。最終選擇板材的時候發現只有3.0比較好買。接下去我們使用了翻孔工藝,改了幾個模具,產品然后翻破。只好改成拉深工藝,但是拉深非常困難,延伸率只有15,而且拉深后有波浪紋很難消除和壓平。到時候只有兩面0.5mm的余量很難加工,而且r角很大,至少5mm,這樣會導致r角也車不到。只好用乙炔燒下,不完全退火拿去再做翻孔工藝,因為翻孔了以后底面是平的,但是新問題出現呢了,翻孔的高度是夠的,但是內外徑無論如何都車不到,料變薄的已經缺料了??偨Y下產品用翻孔的工藝是可行的,退火也是可行的。只有加厚原材料,我們直接使用了4.0mm的40cr,然后把退火也改了使用外協的完全退火,效果非常的好,這種退火會有嚴重的氧化皮,到翻孔的時候很困難。再次將退火改成真空完全退火。終于把問題全部解決。
沖5個缺口的問題,客戶先前的工藝是粗車后沖壓再做調質。我們改成調質精車后再做沖缺口和切邊落料,這樣尺寸精準,外觀漂亮。